差压式流量计“空跳”实例分析及排除方法
差压式(孔板、喷嘴)流量计因其设计规范、简单牢固,一致性好,不需实流标定诸多优点被广泛用作贸易结算流量计。在实际使用过程中,经常会出现“空跳”现象:即指用户(需方)在没有负荷的情况下,作为贸易结算的差压式流量计依然在走字,使用户蒙受不必要的损失。下面就“空跳”的原因进行实例分析并提出解决办法。
1 阀门不严
这是一个简单、经常出现却令人十分烦恼的问题。
1.1 总阀门不严
指总阀门长期使用后,由于磨损或腐蚀等原因造成总阀门关不严,导致慢泄漏。
解决方法:①对于能更换阀门的尽量更换。② 因连续生产不能停汽的根据现场情况,将差变零点调至0mA,用标准器重新调校差变几个检定点,达到合格为止。
1.2 导压管泄漏
即负压侧导压管泄漏,正压侧泄漏会使供方蒙受损失,也应予以关注。
例1.某煤气用户采用标准孔板节流装置带开方积算器。在未用煤气情况下走字100m3/h。查差变正常,整套仪表在完全切除差压信号后正常,查总阀门正常。判断为负压侧泄漏。从截止阀、三组阀及差变连接阀依次加生料带、四氟垫后,仪表完全正常。可以推断,负压侧泄漏会使正常用汽示值高出标准值,作为需方对用汽量勤于观察,掌握本单位的用气负荷,对出现的异常负荷情况报告有关部门,以便及时解决。气体的慢泄漏与水蒸汽、水不同,往往不易察觉出来。加强巡检及日常维护及分析是至关重要的。
2 静压影响
此例常见于DDZ-Ⅱ压变仪表,对于DDZ-Ⅲ型仪表因其静压影响较弱而少见,根据JJG640-94规定:应分别加25%和100%公称压力,测其零点变化。在实际工作中,经常采用加工作静压,这种方法在产品说明书中经常推荐采用。具体操作方法是:在检定完毕后,先开平衡阀,再开正压阀,送正负压室工作压力,通过调整零点克服静压影响。
例2.某蒸汽用户,现场安装条件符合要求,但是其总阀门在节流装置以前。在DDZ-Ⅱ差变检定完毕后,先开平衡阀,再开正压阀,送正负压室0.65MPa工作压力。此时差变零点为-0.165mA,调差变零点上移至检定时数值+0.030mA,完毕后,将仪表投入运行。当用户停汽一段时间后,智能流量积算仪走字。
解决方法:①条件具备者尽可能采用规程上规定的静压值进行静压试验。②不方便时加工作静压也未尝不可,加工作压力调整静压螺钉来克服静压影响。在静压螺钉调过后,用内六角扳手将差变容腔内膜盒连接C型簧片与引出轴松开,使膜盒处于自然放松状态,然后再拧紧,重新检定一遍。③这一实例还有另一个原因:即总阀门在节流装置以前安装。当停汽后,管道内因蒸汽逐渐冷凝成水而压力逐渐降低,至使加工作静压的外部条件发生了变化。如果总阀门在节流装置以后安装,当总阀门关闭后,管道内虽然也会有冷凝水出现,但管道中压力自始至终会同主管道相同,这时通过调整零点克服静压是完全可行的。④对于连续用气且压力较为稳定的用户,通过加工作压力调整零点克服静压也未尝不可。
3 差压变送器的零点漂移
即指差变在一段时间使用后其零点上移,对DDZ-Ⅱ上移超过了+0.100mA,对于DDZ-Ⅲ上移超过了4.16mA,导致流量计“空跳”。解决方法:①首先选择稳定性较好的差变;②加强周期检定;③在使用过程中经常检查,即打开平衡阀观察是否“空跳”。
4 开方积算故障
是指其他部分正常,仅仅是因为开方积算器导致“空跳”产生,在实际工作中并不少见。
例3.某煤气用户存在“空跳”的现象。查差变、安全栅、阀门均正常,查二次仪表―开方积算器DXS-2100发现:此表开方输出示值、切除点、积算速度等均正常。在输人为零信号(DDZ-Ⅲ为直流1.000V),开方积算器每隔3min左右跳一个字、每昼夜走500字左右。事实上该积算器在其他各点上完全正常。这种故障属软故障。
解决方法:①首先调整积算速度直至无“空跳”为止;② 从电路上找原因。在检定过程中对于零信号的积算应注意观察。
5 正负导压管液柱不平衡
指差压式流量计正负压侧导压管内液柱不平衡导致“空跳”产生。通常指用于水蒸汽、水及其它液体测量。
通常有以下几种情况:
① 检定过程中浪费水较多,导致正压侧导压管液柱高出负压侧液柱,解决方法是打开平衡阀,让二侧液柱平衡一下,同时观察差变零点直至符合要求,然后快速关闭平衡阀。否则,可能需要几个小时冷凝才能使二侧液柱平衡。同理,负压侧高出正压侧会使输出值减少,检定完毕后打开平衡阀使正负压侧液柱平衡是必不可少的。
② 负压侧泄漏,排污阀泄漏。
③ 安装上有错误。
例4.某蒸汽用户,压力变送器的导压管从孔板的正压侧导压管引出,并将压力变送器安装于管道上方约2m位置,差变安装于管道下方。当用户停汽后,差变、压变仍在送电运行,由于差变正压侧导压管和压变相通并充满水,压变远远高于差变位置,因此产生“空跳”。
解决方法:
① 压变导压管不从孔板正压侧导压管引出。
② 实际中条件不具备办不到的,压变和差变放在同一位置,这种方法也非绝对禁止!